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Moteur rétractable de Dr. Martin Thoma

Rapport de test vidéo du moteur rétractable du Dr. Martin Thoma. La rédaction a choisi ce cas particulier parmi les moteurs retractables disponibles pour certains paramètres et, en plus du test, a créé une vidéo pas-à-pas pour l'installation. Avec impressions du premier jour de vol. Le rapport de test du moteur rétractable a été effectué en toute impartialité.

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Rapport de test vidéo Moteur rétractable de Dr. Martin Thoma

Um alle Videos zu sehen, benutze die Playlist.

Rapport

Baubericht - Einbauzeit

  • Am Freitag am Abend bestellt,
  • Am Montag bei der Post abgeholt und die Bauanleitung studiert.
  • Ab Dienstag abendlich begonnen.
  • Am Freitag Probelauf und am Samstag geflogen.

Das heißt es sind nur 5 Tage + Postweg 1/3 Tage = 6 Tage vom Bestelltag bis zum Erstflug in Hirzenhain zum Grossseglertreffen 2009 vergangen. Verblüffend schnell oder? Dass kannst Du auch schaffen. Dabei wurden die Einbausequenzen noch im Video festgehalten und zum Testbericht beigefügt. Dies hat auch ein wenig mehr Zeit gekostet.

Erster Start

Hinweise zum ersten Start (Trimmflug) in Hirzenhain 2009. Der erste Startversuch:

  • Zweiter Startversuch seht Ihr im letzten Video vom Samstagabend in Hirzenhain mit einigen Vorbeiflügen
  • Hinweis: Die 8 Lipos sind mit 2x 4S Lipos, damit fährt das Klapptriebwerk nach ca. 9 Sekunden komplett aus und ein.
  • Schneller wäre es, wenn 5s Lipos mit 3s zu 8 Zellen konfiguriert werden, dann fährt das Triebwerk nach 6-7 Sekunden mit dem 5s Lipo betrieben aus.

Meinen Ansprüchen genügt es mit 2x4s vollkommen und es macht immer Sinn, feine Trimmflüge zu unternehmen, dann kann man nach ca. 30-40 Meter in die Luft kommen.

Leider hatte ich ein wenig Pech zum dritten Start am Sonntag in Hirzenhain, als das Höhenruder nach dem Abheben im Startvorgang keine Wirkung mehr zeigte. Das Höhenruder ist bereits beim Hersteller zur Reparatur.

Es werden dann noch viele schöne Starts mit diesem wirklich gut durchdachten Triebwerk im Winter gemacht werden. Sobald die Trimmergebnisse optimal sind wird ein entsprechendes Video mit weiteren Tipps an dieser Stelle erscheinen.

Xentronic 100 A

Verwendeter Jamara Xentronic 100 A - Regler für den 14 poligen Strecker Motor. Als Regler für den 14 poligen Strecker-Motor wird ein kartenprogrammierfähiger Xetronic 100 A opto Regler 100 A von Jamara anstatt die empfohlenen Regler aus der Anleitung von Herr Dr. Thoma verwendet.

Der Xentronic Regler hatte bei den Testläufen (Außentemperatur der Luft bei 26 C°) gerade mal ungekühlte 59,5 C° im Rumpf erreicht (Infrarotmessung mit GANN M 4050 mit Aufsatz IR 40) . Daher ist dieser Regler zur Leistung vollkommen ausreichend ausgelegt und dürfte zu den Vergleichspreisen mit anderen Reglern von Dir mit in Betracht genommen werden. Der Regler hat sehr gut vergleichbare technische Daten und ist im Preis deutlich tiefer als die von mir im Vorfeld des Testberichtes ausgesuchten Regler.

  • Tipp: Die Programmierkarte für den Xentronic 100 A opto Regler kostet nur um 12 € und funktioniert mit allen Reglern aus der Xentronic-Serie und das Programmieren ist mit dem Mitzählen (Verzählen und der Unsicherheit) der Piepstöne endlich Geschichte.

14 Zoll KTW

Kraft des 14 Zoll (KTW) Klapptriebwerk. Das Testmodell für das Dr. Martin Thoma Klapptriebwerk, ein 6 Meter 14,1 KGr. schweren Janus II voll gfk/cfk von ems Manufaktur, geht naturgemäß beim Startvorgang immer auf die Nase. Dies gilt für ASK 21, Twin Astir, Duo Discus, Arcus, Nimbus 4d, etc. wie bei den Originalen auch.

Die ASH 25 eb, ASW 22 be , ASG, Eta, etc. gehen nicht auf die Nase, dass hat mit der Lage des Schwerpunktes zum Rollpunkt des Fahrwerkes zu tun.

Daher die Bitte, laßt die Flugzeuge scale mit der Radstellung dort wo das Original ist. Ihr könnt bequem über die mitgelieferte Stefan Merz Elektronik das Anlaufverhalten des Motors einstellen (Video), sodass kein Nick nach vorne im Startvorgang entsteht.

Umbau

Schneller Umbau in einen anderen Segler. Die Ummontage von einem Segler zu einem anderen Segler, kann mit Lösen von 6 Schrauben einfach und schnell geschehen. Bei entsprechenden Steckverbindungen des Kabelbaums kann die Ummontage unter 15 Minuten betragen. Alles gut durchdacht und präzise zum Bauset fertig vorbereitet.

Fazit

Das KTW ist zu einem außergewöhnlich gutem Preisleistungsverhältnis von Dr. Martin Thoma konstruiert und präzise durchdacht. Die Komponenten sind aufeinander fein abgestimmt und sehr leichtgängig im Lauf. Der Pylon fährt angenehm und leichtgängig in den Teflonführung aus und ein. Mit unter 10 Sekunden zum Aus- und Einfahren ist dies vollkommen ausreichend für ein Klapptriebwerk. Die mitgelieferte Stefan Merz Elektronik lässt keine Wünsche offen und regelt mit dem DUO Switch (robbe) das Ein- und Ausfahren mit dem Anlauf des Motors perfekt. Damit ist über einen Dreiwegeschalter der Gesamtvorgang für das Klapptriebwerk immer sicher zu bedienen.

Die Leistung des 14 poligen Strecker - Motors kann mit 9-10 Zellen noch härter belastet werden, als mit den 8 Lipozellen. Dann kann man noch schneller Abheben. Aber wozu? Die Thermik ist bereits nach 70 - 100 Meter Starthöhe gut nutzbar.

Auteur: Stephan Eich

Download

Solarzellen für die zwei KTW Rumpfklappen. Einfach auf hochglänzenden Fotopapier (Laserdruck) 1:1 ausdrucken und mit Allzweck-Kleber auf die beiden kleinen Rumpfklappen kleben. Viel Spass.

Contenu vidéo / Playlist

  • 01. Générique / Introduction
  • 02. Livraison du moteur rétractable de Dr. Martin Thoma.
  • 03. Début de l'installation.
  • 04. Premiers retours sur l'installation.
  • 05. Prise en considération des éléments encastrés dans le fuselage.
  • 06. Positionnement approprié des éléments encastrés.
  • 07. Détermination graphique des points de coupe de la coque pour le rabat du moteur amovible.
  • 08. Positionnement du moteur amovible en fonction de la hauteur Z.
  • 09. Determination graphique de la position du rabat du moteur amovible.
  • 10. Position du rabat du moteur défini, nous connaissons donc la position de la boite électrique dans la coque.
  • 11. Déterminer le centre du fuselage avant l'installation du rabat.
  • 12. Dessiner les volets du moteur amovible.
  • 13. Vérifier de nouveau la position du rabat avant de couper la coque.
  • 14. Sectionner les rabats du moteur amovible.
  • 15. Ajuster les coupes longitudinales de la coque aux constrictions de la coque.
  • 16. Sectionner la partie longitudinale du rabat.
  • 17. La section longitudinale 2 au rabat du moteur amovible.
  • 18. Nettoyer les bords de coupe des couleurs du stylo feutre.
  • 19. Renforcer éventuellement la coque du fuselage avec du GFK.
  • 20. Charnières de rabat du moteur amovible une fois autrement.
  • 21. Préparer l'arbre pour les charnières du moteur.
  • 22. Une fois les charnières finies, séparer maintenant le rabat en son milieu.
  • 23. Determination de la géométrie de la coque pour le bloc moteur pas à pas.
  • 24. Reporter la géométrie de la cloison sur le moteur pas à pas et scier.
  • 25. Châssis du moteur pas à pas et bloc moteur.
  • 26. Coller le bloc moteur pas à pas fini sur les solives.
  • 27. Mesurer et positionner la cloison du moteur pas à pas dans la coque.
  • 28. Encoller solidement la cloison du moteur pas à pas.
  • 29. Faire les cloisons pour la boîte d'alimentation en contreplaqué de 6mm.
  • 30. Positionner les moulures en bois pour la boite d'alimentation.
  • 31. Détermination de la hauteur de la boite d'alimentation à la hauteur Z.
  • 32. Aligner le pylône verticalement et fixer la cloison de la boite d'alimentation avec de la superglue instantanée.
  • Die Elektronik verstehen und außerhalb des Rumpfes testen und einstellen.
  • Einstellung des Dreiwegeschalters am Sender.
  • Die gelieferten Elektronikbauteile mit den Kabelbäumen verbinden.
  • Die Unisteuerung von Stefan Merz anschliessen.
  • Mit der Powerbox den Kabelbaum verbinden und die Merz Unisteuerung konfigurieren.
  • Den Anlauf des Brushless Motors voreinstellen über die Stefan Merz Steuerung.
  • Einstellungen des DUO Switch von robbe für den Schrittmotor und der Servoendstellungen A und B zum Servo des Motorträgers.
  • Das Drehservo des Motorspantes  mit der Unisteuerung von St. Merz zu den Endstellungen A und B einstellen.
  • Den Schrittmotor mit dem Duo Switch von robbe einstellen und zur Laufrichtung prüfen.
  • Überprüfung der Motorreglereinstellung mit einem Servo.
  • Die Kabelbäume im Rumpf nach Anleitung richtig verlegen.
  • Ferritkerne zur Sicherheit einbauen.
  • Nach nur 4 Tagen fertig zur Endmontage.
  • 5 Tag Probelauf des KTW Klapptriebwerk von Dr. Martin Thoma.
  • Start am 6 Tage nach der Lieferung des Klapptriebwerkes mit dem KTW Klapptriebwerk von Dr. Martin Thoma in enem 14,1 kg schweren Duo Discus / Janus II M 1:3,75 von PARITECH.
  • Abspann.
  • Hier ist der zweite Startvorgang in Hirzenhein ("Hat ja geklappt" aus berufenem Munde von Ulf Reichmann) noch sehr lange bei 75 Meter, weil das Modell noch mit 100 Gramm zu kopflastig war.
  • Das verbesserte KTW schnellere Ausfahrzeiten durch einen kleinen Umbau an der Welle, Start in einem 16,8 kg extra schweren 7 Meter Nimbus 4dm.
  • Ausschnitt aus dem 45 Minuten Video zum Schauflugtag Staufenbiel 2010, Nimbus 4dm mit 7 Meter Spannweite M 1:3,75 von ems, Paritech; KLAPPTRIEBWERK von DR. MARTIN THOMA; 2,4 GHZ DUAL RECEIVER R12-30 GPS GYRO III von Weatronic auf einer Graupner MC 24

Détails

DISCUTER SUR WIFO

Rapport de test
Moteur rétractable de Dr. Martin Thoma

Lieu
Berlin, Allemagne

Date
22.09.2009

Vidéos
87 min. en Full-HD

Photos
aucune

Reportage
Stephan Eich

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martinthoma(at)t-online.de

PDG:
Dr. Martin Thoma
Homepage:
Thoma Modelltechnik UG

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